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窯頂結(jié)氨逃逸在線監(jiān)測系統(tǒng)
煉化企業(yè)VOCs治理的難點是各生產(chǎn)裝置的無組織排放。煉油廠VOCs排放源主要包括各類貯罐的呼吸、污水處理系統(tǒng)等開放空間逸散、煉油裝置設(shè)備與關(guān)鍵泄漏、焦化裝置冷焦和切焦、輕質(zhì)油品裝車過程油氣揮發(fā)、停工檢修廢氣排放、換熱器滲漏的輕物料經(jīng)由循環(huán)水冷卻塔逸散排放及一些放空工藝尾氣。因為多數(shù)無組織排放源強在不同工況波動較大,部分源的排放位置不固定;部分源無規(guī)則排放口;部分源為連續(xù)排放;而部分源為間歇排放。這些無組織排放源數(shù)以萬計、分散且排放無規(guī)則決定了煉油廠VOCs排放監(jiān)測與控制的困難性和復(fù)雜性。下面主要介紹中國石化濟南分公司的延遲焦化裝置和柴油加氫改質(zhì)裝置無組織排放的治理措施和下一步擬采取措施。
a)延遲焦化裝置的冷、切焦過程造成的無組織排放,一直是焦化裝置的重要污染源,這些廢氣含油氣、硫化物及焦粉等,成分復(fù)雜、溫度較高、回收難度大,直排大氣不僅對周邊大氣環(huán)境的影響較大,而且危害操作工人的身體健康。
裝置于2006年增上冷焦水罐惡臭治理設(shè)施采用堿液吸收技術(shù),設(shè)計處理能力為200 m3/h。通過對排放廢氣的監(jiān)測結(jié)果分析:硫化氫去除率為73.8%;非甲烷總烴為去除率為7.9%;苯去除率為33.3%;甲苯去除率為66.7%;二甲苯去除率為16.7%;對氨和三沒有去除效果,所以冷焦水惡臭治理設(shè)施對降低冷焦過程VOCs排放有一定效果,但對非甲烷總烴的脫除效果不明顯,所以裝置加大對冷焦水的置換頻次降低冷焦水中的VOCs濃度。
窯頂結(jié)氨逃逸在線監(jiān)測系統(tǒng)
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