當前位置:> 供求商機> VOCs在線監測廠家
VOCs在線監測廠家
2012年底,根據新標準要求,通過更換新型WSH催化劑和調整操作參數,該裝置凈化氣NMHC降到20mg/m3以下、環己烷低于檢出限,符合國家排放標準。
1.5.2順丁橡膠廢氣“過濾除霧一催化氧化”裝置
中國石化在北京上述橡膠廠的順丁橡膠后處理單元VOCs廢氣約70dam3/h,主要污染物是己烷。2014年“過濾除霧一催化氧化”裝置建成投用,采用WSH-2F型蜂窩狀貴金屬催化劑,催化氧化反應器進口溫度220—260oC、出口溫度370—470oC,處理前廢氣NMHC質量濃度5000~10000mg/m3,處理后凈化氣中NMHC的質量濃度小于5mg/m3、己烷低于檢出限;用己烷氧化反應熱生產8kg/cm2蒸汽1~3t/h,蒸汽并入廠內蒸汽管網。裝置投用后,每年可減排VOCs近2000t。
1.6環氧丙I彩苯乙烯(PO/SM)裝置VOCs廢氣治理
環氧丙烷/苯乙烯(PO/SM)生產尾氣宜采用催化氧化技術處理,使用貴金屬催化劑。
中國石化在浙江省某中外合資企業,環氧丙彤苯乙烯(PO/SM)生產裝置排放的廢氣中含有苯、甲苯、乙苯、環氧丙烷、苯乙烯等揮發性有機物,有機物質量濃度2800~20000mg/m3,廢氣流量為86dam3/h。采用雙系列催化氧化裝置處理,WSH-2型貴金屬催化劑連續使用5a以上,凈化氣NMHC、的質量濃度分別小于80,5,2 mg/m3,NMHC去除率大于97%。
1.7苯胺生產廢氣處理
苯胺生產廢氣宜采用預處理一催化氧化處理,推薦使用貴金屬催化劑。預處理包括真空泵尾氣循環水冷卻和除霧。
中國石化VOCs綜合治理技術指南建議,大型石化企業的VOCs廢氣宜分區域、分種類集中收集處理。因此,該企業建設了1套20dam3/h苯胺裝置和原料罐區等VOCs廢氣集中催化氧化處理裝置,使用WSH-2N型Pt.Pd—ce催化劑,該催化劑具有高烴基氧化活性和高選擇性(有機氮95%以上轉化為氮氣)。裝置進行72h性能考核后,凈化氣中主要污染物排放情況如下:NMHC,NOx的質量濃度分別為4.36,6.6 mg/m3,苯、苯胺、硝基苯、環己烷濃度均低于檢出限,各項指標遠優于GB31571--2015(石油化學工業污染物排放標準》要求。
工程實例:中國石化在江蘇省某化工企業以苯為原料生產硝基苯、苯胺、環己酮、橡膠防老劑等苯化工產品,這些苯化工裝置和(原料、中間產品、成品)罐區在生產過程中排放VOCs廢氣,共計有12個工藝排氣口和85臺揮發性有機液體儲罐,所排廢氣的主要污染物有苯、硝基苯、苯胺、環己烷、環己酮、丙酮等,其中,硝基苯、苯胺屬于含氮揮發性有機物(NVOCs)。工藝排氣口總烴(甲烷+非甲烷總烴)質量濃度大致在1000~28000mg/m3,苯的質量濃度600—16000mg/m3、硝基苯的質量濃度400~800mg/m3、苯胺的質量濃度1000~2000mg/m3、環己烷的質量濃度4000—28000mg/m3、丙酮的質量濃度1000—18000mg/m3,大多數排放口廢氣中含兩種以上有機污染物。85臺儲罐排氣中總烴質量濃度基本小于30000mg/m3。
1.8氯苯生產廢氣處理
氯苯生產廢氣宜采用蓄熱燃燒一氫氧化鈉堿液吸收.活性炭吸附工藝處理;堿液吸收*(HCl),活性炭吸附二嗯英。表4為蓄熱氧化(RTO)單元進、出口氣體組成分析。
工程實例:中國石化在江蘇省某化工企業氯苯裝置區有氯苯裝置、硝基氯苯裝置、表面活性劑裝置和14臺原料及產品儲罐排放VOCs廢氣,廢氣中含有氯苯、苯等污染物,其中氯苯是含氯揮發性有機物(CVOCs)。針對上述廢氣,該企業建設了1套15dam3/h“蓄熱氧化(RTO)一吸收一吸附”集中處理裝置,NMHC去除率達99%以上,凈化氣NMHC的質量濃度為10mg/m3,氯苯、苯、HCl等污染物濃度低于檢出限,二嗯英的質量濃度0.016~0.043ng/m3(毒性當量TEQ),凈化氣符合GB31571--2015《石油化學工業污染物排放標準》。
2結語
基于技術先進、成熟可靠的工程實例,推薦了石化污水處理場、揮發性有機液體裝載作業、揮發性有機液體儲罐、氧化脫硫醇裝置、橡膠裝置、環氧丙彤苯乙烯(PO/SM)裝置、苯胺裝置、氯化苯裝置等排放的VOCs廢氣治理典型技術。通過采取合理、高效的治理技術后,凈化氣中NMHC、苯、甲苯及二甲苯等指標均符合國家排放標準,VOCs廢氣取得了較好的治理效果。
VOCs在線監測廠家
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,化工儀器網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。