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鍋爐煙氣連續(xù)監(jiān)測(cè)
2.2 循環(huán)泵出口噴頭及母管堵塞對(duì)參數(shù)的影響
吸收塔系統(tǒng)運(yùn)行中,經(jīng)常出現(xiàn)漿液循環(huán)泵出力降低的情況,在排除漿液循環(huán)泵磨損等情況外,應(yīng)考慮漿液循環(huán)泵出口噴頭及母管堵塞。一旦以上部位堵塞,必將造成漿液流量減少,漿液循環(huán)泵出力降低,漿液噴淋擴(kuò)散半徑減小,吸收塔內(nèi)漿液噴淋不均,泵殼發(fā)熱等現(xiàn)象,形成“煙氣走廊”的機(jī)率大為增加,因而降低脫硫系統(tǒng)效率。萊城電廠3 號(hào)脫硫系統(tǒng)停機(jī)后檢查堵塞物成分,均是石灰石顆粒、SiO2、樹(shù)脂鱗片、亞硫酸鈣結(jié)垢物等。
解決方案:漿液循環(huán)泵出口噴頭及母管堵塞,應(yīng)利用停機(jī)機(jī)會(huì)進(jìn)行*清理疏通,并建立檢查清理檔案,計(jì)劃性停機(jī)檢修,以保證可靠性在正常范圍。另外循環(huán)泵停止時(shí),應(yīng)進(jìn)行沖洗,盡可能將母管及噴頭處漿液及異物沖洗干凈,防止結(jié)塊堵塞。
2.3 吸收塔內(nèi)漿液品質(zhì)的影響
萊城電廠在3號(hào)脫硫系統(tǒng)大修過(guò)程中,在吸收塔底部清理出了部分樹(shù)脂脫落物、SiO2以及石灰石中含的雜質(zhì)等。系統(tǒng)正常運(yùn)行過(guò)程中也出現(xiàn)過(guò)電除塵出口煙塵濃度超標(biāo)的情況。煙氣中粉塵含量持續(xù)超過(guò)設(shè)計(jì)允許量,將使脫硫率大為下降,管道內(nèi)部逐漸沉淀堵塞。另外,煙塵及飛灰呈堿性,當(dāng)其進(jìn)入漿液后,漿液pH 值將升高。由于運(yùn)行中pH 值控制不再通過(guò)Ca/S 計(jì)算,而是只用pH 值反饋控制,相應(yīng)減少了石灰石漿液量,但粉塵不會(huì)被消耗掉,因此造成虛假pH 值升高,脫硫效率反而下降。
解決方案:為防止?jié){液循環(huán)泵出口母管及噴頭堵塞,除停機(jī)后清理雜質(zhì)異物外,應(yīng)采取長(zhǎng)期有效的治理方案。萊城電廠在本次3 號(hào)脫硫系統(tǒng)大修過(guò)程中,在漿液循環(huán)泵入口管加裝不銹鋼濾網(wǎng),阻擋了樹(shù)脂脫落物、SiO2以及石灰石中含的雜質(zhì)進(jìn)入循環(huán)系統(tǒng),效果良好,明顯降低了噴淋系統(tǒng)出口母管及噴頭清理周期,提高了吸收塔系統(tǒng)的運(yùn)行可靠性。
為防止吸收塔入口粉塵濃度過(guò)高,正常運(yùn)行中,應(yīng)加強(qiáng)電除塵運(yùn)行參數(shù)的監(jiān)視,在粉塵濃度超過(guò)設(shè)計(jì)值時(shí),應(yīng)查明原因設(shè)法消除,超標(biāo)時(shí)間較長(zhǎng)且不能恢復(fù)正常數(shù)值時(shí),應(yīng)申請(qǐng)停止脫硫系統(tǒng)。
鍋爐煙氣連續(xù)監(jiān)測(cè)
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